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中心議題
*VAIO X拆解
【VAIO X拆解1】網(wǎng)店需苦等一周,電器店竟意外到手
http://www.tiglon.com.cn/article/articleinfo/id/80008308
【VAIO X拆解2】程序啟動略顯緩慢,性能完全夠用
http://www.tiglon.com.cn/article/articleinfo/id/80008309
【VAIO X拆解3】全力拼“薄”
http://www.tiglon.com.cn/article/articleinfo/id/80008310
【VAIO X拆解4&5】主要底板及其構造
http://www.tiglon.com.cn/article/articleinfo/id/80008311
在技術人員們的協(xié)助下,VAIO X的拆解開始了。首先看到的是電池盒,技術人員自語道:“這根金屬棒是干什么的呢?”。因其不具有電連接作用,“估計是為了增加強度吧。因為左右都很重,為使用戶能夠更換電池,可能需要這樣的措施”(技術人員)。
觸控板上覆蓋著塑料薄膜樣的東西。“這使用了真空成型的方法,把加熱的薄膜在真空中拉伸,并且按壓到模具上成型。做得很好。我們也要學習這種覆蓋方式”(技術人員)。
雖卸掉背面可見的螺絲,但感覺固定仍未解除。背面兩處還貼著看似封條的貼紙,因此,技術人員推測:“這下面大概有螺絲。因為安裝了3G模塊,所以密封是有意義的”。
揭開第一張貼紙,下面沒有螺絲。“這是用模具進行樹脂注射成形時用的注入孔。竟專門用貼紙掩蓋。足見用心之細”,技術人員感嘆道。另一張貼紙果然不出所料掩蓋著螺絲。卸下這顆螺絲,固定部件就只剩下了塑料卡扣。
卸下背蓋,幾塊覆蓋著半透明絕緣層的底板露了出來。可能是因為背蓋含碳所以使用了絕緣層。“構思巧妙、簡潔有序。”(技術人員)。“無降噪部件,雖不知是因基礎技術能力高超,還是艱苦試制的結果,但基本沒有多余部件”(技術人員),這也可說是巧妙的理由之一。
背蓋厚度沒有仔細測量,約為0.8mm左右。技術人員感嘆道:“真厲害。簡直為薄型拼盡了全力”。
從背面通觀主板,技術人員指出:“連接器全部朝向?qū)?cè)。這種做法的操作性差,一般不被制造部門所認可。采用單面安裝需要相當?shù)钠橇ΑF浞浅S兄跈C身厚度縮小”。“組裝時可能是完成全部接線一次放進去的。但無論怎么做,組裝都會很難”(技術人員)。
雖然卸下了可見的螺絲,但底板仍然不能取出。包括固定3G模塊的螺絲在內(nèi),多個螺絲上貼有膠帶。技術人員接著拆卸了連接器。由于向上移除和普通的插拔類型混雜,因此,“在不清楚的情況下很可能損壞部件”(技術人員)。
清除接線后,終于可以取出底板了。“不過,組裝次序是個棘手問題。估計是在完成接線后一起安裝。也許有正確次序,但會相當復雜”(技術人員)。這大概正是選用日本國內(nèi)工廠的原因。“整體來看比MacBook Air要難。不客氣的說,雖然臺灣等地的ODM廠商也許能做到,但是,難到‘不知如何下手’的產(chǎn)品組裝是日本的看家本領”(技術人員)。
僅就結果而言,組裝成本會有所上漲。“可能是普通筆記本電腦的2倍左右。對于A4大小的筆記本電腦,組裝費約占成本的6%。普通移動筆記本約為8%。組裝工時大概需要2倍以上。而VAIO X比普通的移動筆記本更小,連接器位于內(nèi)部,這些因素進一步加大了操作的難度”(技術人員)。
圖1:電池盒上安裝了金屬棒。從重量平衡的角度看,是為了加大強度。
圖2:覆蓋觸控板的薄膜。以真空成型法制成。
圖3:注射成型用的注入孔。其所在位置也進行了遮蓋。
圖4:去掉背蓋后的情形。半透明保護層的下方能看到三塊底板。看上去右側(cè)主板的背面沒有部件。